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曲轴高频淬火机
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曲轴高频淬火机轴颈圆角淬火
日 期:2020-06-26 编辑:未知 点赞0
  通过对曲轴的变形控制、曲轴高频淬火机新型感应器设计制造、圆角淬火试验,确定工艺参数,满足了淬硬层深度和均匀的淬硬层要求,提高了曲轴疲劳强度。首先确定曲轴作为试验对象,其在工作中承受的载荷比普通曲轴要大,轴颈强化后的变形量也比普通曲轴要大,准备10~20根锻造后的曲轴毛坯用于试验。经过分析、讨论,确定并对实施方案产生的结果进行分析,包括硬度、淬硬层、金相组织、疲劳试验数据,通过对金相组织的变化进行分析,寻找引起变形的应力源,制定去除应力的方法,强化工艺。
  根据曲轴产品图及相关热处理,设计曲轴圆角淬火感应器3套,包括主轴颈、连杆颈及法兰。需指出的是,主轴颈和连杆颈淬火感应器的内径尺寸及开档尺寸是不同的,产品直径不同,导致感应器不同,感应器设计的间隙也不一样。试验在曲轴车间进行,试验使用曲轴高频淬火机,采用的工艺。使用的曲轴高频淬火机淬火冷却介质为好富顿水溶性淬火剂,圆角不淬火工艺。可以看出,主轴颈其上的裂纹经分析为线切割应力裂纹,与淬火无关淬硬层深度满足要求,带宽稍宽;连杆颈上止点爬高处有过热倾向,需要减少此处的功率分配;主轴颈也存在同样问题,需要减少爬高处的功率分配。根据分析结果,提出在感应器的结构上更改方案,主要是调整曲轴高频淬火机感应器有效圈与曲轴需加热部位的间隙,调整导磁体的分布,完善加热效果。
  曲轴毛坯经悬挂去应力退火,再经冷加工、感应淬火后,通过变形量测量,要比原工艺进行冷加工变形量要小很多,甚至不经校直就可以进入精磨加工为控制变形及得到均匀的淬硬层,调整了顶尖的摆差;另外恢复了电源在连杆颈上、下止点的功率分配功能,也解决了连杆颈上止点处斜油孔出现淬火裂纹的问题。通过疲劳试验得知,经过圆角强化的曲轴,相对圆角不强化的曲轴,疲劳强度大幅提高,其提高程度与圆角处的淬硬层深度和表面质量密切相关。对延长曲轴乃至柴油机的使用寿命,防止曲轴断裂,。